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Le cas de la « fausse manœuvre intermittente » du moteur encodeur JGB37-520

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La Chine Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. certifications
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Le cas de la « fausse manœuvre intermittente » du moteur encodeur JGB37-520

July 14, 2025
« Le cas du faux pas intermittent » du moteur encodeur JGB37-520
— Une analyse des causes profondes sur 72 heures
Auteur : Équipe ECU de l'Université RoboMaster
Date : 14 juillet 2025
  1. Symptôme
    Le 20 décembre 2024, lors du réglage de notre robot d'infanterie RoboMaster 2025 :
    • Lors d'un sprint en ligne droite à 1,5 m/s, le robot déviait de 3 à 5 cm vers la droite tous les 3 à 5 m.
    • Lors de la dérive, la vitesse du JGB37-520 droit (12 V, 30:1, encodeur AB) chutait de 15 % ; la roue gauche était normale.
    • Le redémarrage du maître STM32F407 masquait le problème pendant ~30 s, puis il réapparaissait.
    • Température du moteur 35 °C, alimentation 12,1 V stable, pas d'alarmes de surintensité ou de sous-tension.
  2. Vérifications initiales
    | Étape | Action | Résultat | Conclusion |
    |---|---|---|---|
    | ① | Échanger les moteurs gauche/droite | La direction de la dérive suit le moteur | Problème spécifique au moteur |
    | ② | Examiner les formes d'onde A/B | Ondes carrées propres de 0 à 3,3 V | Matériel de l'encodeur OK |
    | ③ | Exécuter en boucle ouverte (encodeur débranché) | Pas de dérive | Problème dans le chemin en boucle fermée |
    | ④ | Analyser la sortie PID | Le PID sature à 100 % instantanément | Faux « objectif non atteint » |
  3. Analyse des causes profondes
  4. Sauts de tension sur la masse dans le câblage partagé
    L'alimentation du moteur et la masse de l'encodeur partagent un câble ruban de 30 cm (moteur AWG20, encodeur AWG28). À un courant >1 A, une pointe de masse de 60 mV apparaît.
  5. Filtre MCU trop étroit
    Filtre d'entrée STM32 TIM réglé sur 0,1 µs → les bords de pointe sont comptés comme valides → 2 à 3 impulsions supplémentaires → le PID réduit la MLI → calage réel.
  6. Condition de déclenchement
    Se produit uniquement lorsque la MLI >80 % et le courant du moteur >1,2 A ; les tests à basse vitesse ne l'ont jamais reproduit.
  7. Corrections
  8. Recâblage
    • Paire torsadée séparée de 24 AWG pour l'alimentation 5 V et la masse de l'encodeur, acheminée physiquement à l'écart de l'alimentation.
    • Découplage de 100 µF + 0,1 µF à la borne du moteur pour éliminer les sauts de tension sur la masse.
  9. Paramètres MCU
    • Filtre TIM élargi à 1 µs.
    • Activer le déglitch numérique à 3 horloges.
  10. Protection logicielle
    • Toutes les 1 ms, vérifier la vitesse « incrément d'impulsion × rapport d'engrenage » ; déviation >5 % → signaler « erreur d'encodeur » → revenir en boucle ouverte pendant 50 ms, puis resynchroniser.
  11. Vérification
    • Aller-retour de 100 m à 2 m/s à pleine charge : aucune dérive.
    • Rodage de 48 heures (MLI aléatoire de 80 à 100 %) : aucun mauvais comptage.
    • Sept matchs de compétition, 3,6 km au total : aucune dérive lors des sprints.
  12. Leçons apprises
  13. « L'encodeur semble bon » ≠ « la chaîne de signaux est bonne » ; les sauts de tension sur la masse sont le tueur silencieux.
  14. À une MLI >80 %, le JGB37-520 peut consommer 1,5 A ; traitez son câblage de masse comme une ligne d'alimentation.
  15. Ajoutez toujours une échappatoire logicielle : les systèmes en boucle fermée ont besoin d'une logique « capteur perdu → sécurité en boucle ouverte ».
L'équipe ECU a transformé cette analyse en « Liste de contrôle de câblage de la série JGB V2.1 », désormais obligatoire pour chaque futur robot.
Coordonnées
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

Personne à contacter: Mrs. Maggie

Téléphone: 15818723921

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